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本帖最后由 Happyday@ 于 2023-1-4 09:58 编辑 ) T6 x& \$ H" D8 W! H
* f6 a: [. q g4 G9 L# {5 I2 ?随着当今生产自动化程度的提高,电子加工制造业飞速发展。以表面贴装(SMT)为代表的贴片设备得到了越来越广泛的应用。使产品小型化,高密度,大批量生产成为了现实。 - |) K( y5 o/ L d+ D- Z8 Q
但是由于现在的SMT贴片设备全部进口,技术上相对保密,使得使用厂家对设备故障的维修很大程度上依赖设备生产厂,这样就造成维修的不及时和维护费用的提高。
. h, ~( L5 a. @9 b& b- GSMT企业大部分都是24 h工作制,每月除去保养时间,基本都是连续生产。一旦设备出现故障,对产量损失很大。
1 R: ~* W) O: r所以在生产现场快速的发现问题,解决问题成了每个公司提高设备效率的主要手段,同时要求设备工程师多加学习,要不断提高解决问题的能力。 ( N9 e N9 i6 I
现将生产过程中遇到的故障及常见问题,简单描述。和大家共享。 k+ F2 ]) W1 P9 B" D% B4 w: l
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一、故障分析 / O* l& j* E/ l! [* Y
1.1故障描述
' O8 m( ^ k0 V) X8 a- }$ ZSANYO TcM3000Z生产过程中突然少件、飞件,部分吸嘴和头部自动屏蔽。
/ Z" V& j# p: c, v' c1.2现场检查
2 O' E! t$ S; U4 Y机器无报警,机器生产完成后,手动传出就已经发现PCB的板子上乱件飞件。还发现在机器内部有一些吸嘴(NOZZLE)散落。 1 ~8 S1 Y$ l$ ]
1.3故障排查 * j. g$ i7 \7 j
(1)考虑吸嘴脱落可能导致贴装头漏气,最后吸着不良,导致少件、飞件。将缺少的吸嘴重新补装,做贴装头高度及对中校准,做真空检测,全部合格。 继续生产,发现还是发生少件、飞件、吸嘴脱落,并且脱落的吸嘴和头都不固定。 6 Z7 \5 Y$ N* K& ]* W' G& o
(2)考虑X/Y运动工作台不平,可能影响元件贴装高度,导致飞件、少件发生。 由于是运行过程突然发生,这种可能行很小。使用千分表对轨道和工作台做横向纵向检测,全部在合格的范围内。 - x B( ^' C/ U8 F
(3)考虑贴装头z轴贴装高度超差,可能影响元件贴装高度,导致飞件、少件发生。使用千分表对各个贴装头的高度和运动行程做检测,全部在合格范围内。
$ M9 x( Q) k5 T2 S$ Y(4)考虑机器头部控制真空通断气阀故障,导致在贴装元器件时气阀不能及时关闭,将元器件带走,导致少件。但是经过检查弃料盒,没有发现贴装过沾有锡膏的元件。 4 B% t& J8 @6 s( i. x3 _
为安全起见,继续实验,考虑气阀不可能同时失灵,将头部按照奇数偶数分成两部分,分别屏蔽做实验,故障都有发生。分成四部分继续试验,故障依旧。 $ f* a0 b5 h6 g
(5)考虑可能是速度过快,导致部分机构失灵。将速度由0.1 S降至O.3 s、0.5 S和1.0 s,故障依旧。检查机器真空泵运转情况,正常。 7 J6 b0 f# j, s& w9 }4 {) R
(6)重新分析机器各贴装头站位工作原理(图I-I)。考虑可能在13号站位动作出现异常导致。13号站位功能有三个。 0 N8 P5 q) J5 q5 ^
' e- z# G4 S4 e) m第一,控制吸嘴收纳的汽缸电磁阀打开,将所有的吸嘴收纳至最高位置。第二,释放所选吸嘴的汽缸电磁阀打开,将所选吸嘴释放。第三,控制吸嘴收纳的汽缸电磁阀关闭,托住释放的吸嘴卜降至最底部。怀疑故障为控制吸嘴收纳的汽缸失灵,在吸嘴释放至最底部时,无法拖住吸嘴,导致吸嘴自动脱落。
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SANYO 3000的吸嘴安装主要是依靠吸嘴顶端开口的四个爪子卡住,在拆卸时,依靠本身弹簧的弹力和惯性,释放吸嘴的卡勾即可。
. |; U) _5 v$ U由于气缸的失灵,在13号站位相当于进行了吸嘴拆卸,导致吸嘴脱落,同时机器的整体真空泄露,降低了其它运行吸嘴的真空度,形成了少件、飞件。 & D4 n" T- L( {$ y; \
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经过如上分析,又继续做实验。将机器转塔转至一定角度,并将触摸屏切换至单独动作界面,单独动作控制吸嘴收纳的汽缸,分步操作,汽缸动作有序。 后快速按压动作按钮。发现汽缸有丢步现象。经更换控制气缸的电磁阀后,故障消失。 1 U( S1 j5 D' m
( ^4 r+ A/ z% x/ R" U/ T4 P+ S( |8 d1.4结论 - I1 U# ]" V( C5 J" h& ?
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由于控制汽缸动作的电磁阀阀芯动作不畅,致使所控制的汽缸在快速运动时无法正常动作, 最终使吸嘴收纳板无法到位,机器吸嘴脱落,工作吸嘴真空度降低,导致机器运转时少件、飞件。
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1.5一点启示 ' Y4 W7 j1 u5 O) e
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本公司对机器的各种保养及预防性维护(PM)全部按时执行。对机器的维护点全部依照说明斗5所要求的去做。但随着使用年限的增加,一些免维护备件也应该添加到检查项目中。
. M* [( z. E0 N& X9 z特别是对机械结构要予以特别重视,润滑保养是不可或缺的。经过此次故障,对各种电磁阀阀芯的保养已经添加到了预防性维护清单中,减少了类似的故障发生。
" ]1 F: b6 O+ z, i0 s) a0 M另外,对维修机器来讲,工作原理分析很重要,对电路控制图也要有深刻理解。 |/ r0 [9 @! y! V: Z) o y% a
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, j( s% S8 Y8 X- E r8 U二、 SMT生产过程常见问题分析 ) u; w, \3 f) m1 j
2.1.问题描述 贴装少件、错位。 % Q# K6 _8 B, O2 l
2.1.1产生问题的可能原因
$ L; x; F" Q# ca.焊锡膏锡量不足或炉前停留时间过长; b.机器贴装台面不平或者缺少支撑; c.机器贴装坐标不正确或者部品数据库异常导致机器识别时出现误差; d.机器吸嘴脏、堵塞、磨损、损坏、尺寸不对等导致吸着异常; e.机器真空系统问题(真空泵损坏,气路漏真空,过滤棉堵塞,真空阀动作异常): f.部品外观差异较大,机器识别不稳定,运转过程中丢失; g.生产基板弯曲或者尺寸差异较大,基板在贴装工作台面不稳定。 + f* v& m. Q2 z
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2.1.2问题的分析解决
8 A; w, b, }, u9 B7 U' y- I/ Ya.补锡或者刷掉带锡板: b.调整台面或者增加支撑钉稳固; c.调整坐标或者数据库; d.清洁或者更换吸嘴: e.清理真空系统或者更换问题部件; f.更换部品或者调整机器数据库: g.增加支撑或者调整工作台面和轨道,调整基板平面。 % z7 @/ H% z" x" W
+ J6 V7 [/ i; L2.2问题描述 贴装元件翻转,立件(墓碑效应)。 9 s/ S8 s2 l( v/ M7 U
2.2.1产生问题的可能原因
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a.焊锡膏锡量不足或炉前停留时间过长: b.机器直接吸着反件或者立件; C.机器使用的进料器问题,导致送料时翻转; d.吸嘴使用错误、堵塞、磨损和脏等: e. 部品一致性或者浸润性不好: f.机器工作台面不平或者基板支撑不好; g.元件数据库设置不正确,导致机器识别不稳定。* V: B V4 i7 T' R3 @* k% ~- |
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2.2.2问题的分析解决
# J) ^, g D# b8 Sa.补锡或者刷掉带锡板: b.调整检测传感器或者调整数据库; c.更换机器的进料器; d.清洁或者更换问题吸嘴: e.更换问题物料; f.调蹩工作台面或者增加支撑; g.精确调整数据库。
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3.总结
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SMT生产是一项复杂的综合系统工程,涉及到材料、工艺、加工、组装和检测等多方面因素。 4 V8 u" ^7 r; z5 U' @# k
所以,在生产或设备出现异常时,要从人、机、料、法和环几方面去考虑,有的放矢的分析问题,解决问题,从而提高我们的生产效率。
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