TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
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单面板PCB断铜不良一直像牛皮癣一样,时不时冒出来几个,有些不良甚至流入到市场客户端,造成恶劣影响,以下分享一个PCB断铜不良改善报告。
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不良原因分析. e6 g/ i+ {8 M ^
不良样品显微镜观察,线路有缺口,褪掉绿油后发现缺口位有铜丝连接。从生产工艺分析,单面板采用丝网印刷线路图形,是印刷阶段垃圾粘附到线路图形上,造成垃圾处油墨不干或蚀刻时被液体冲走,造成全部或部分的铜面无油墨覆盖,形成完全断路和部分断路(缺口,乃至少量铜丝连接,即为暗断)。
. b" H% R8 Q! p7 G& c/ O改善对策' p0 c# e3 O9 q8 H b+ A
为解决线路暗断缺陷,公司一直努力从原材料、生产过程以及检验设备方面着手进行改善,具体有以下几点:" p, T+ h* Y5 O, O
1. 来料覆铜板铜面不良:严格按照IPC标准收货,对铜箔凹点,板边毛刺大的原材料退回供应商改善。
% D$ D0 L, h& F' j7 |2. 为解决开料后板边藏匿板屑颗粒隐患,公司已经全部改用界板机进行切料,并在今年下半年7 月中,特增购全自动刨边机对板边做打磨,从基板开料源头减少板屑颗粒垃圾对线路质量的影响。生产印刷前抛光板、收板各环节发现无刨边处理,退回开料挑选返工后再交下工序生产;# b( q' ~. F; I {8 W# U3 V
3.线路印刷工序,为防止板屑异物造成线路缺损继续落实粘尘滚辘进行清洁板面;2 u* m. ~- h1 U& m
4.为了提升测试效率,提高质量控制水平,减少人为不可控等因素,容易导致不良品流出,公司年逐年增购自动测试过模一体机,对手工测试机进行替换。
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& A( `$ _: s. n0 v改善效果
+ |9 [- G, F1 s9 P通过以上各项措施的落实执行,前期电测工序通过对改善前后测试数据来看,线路开短路得到很大的改善。自增加界板开料、刨边打磨之后,开短路ppm 下降50%,控制水平较为平稳 。* k8 f) S: x+ l3 C b1 A
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以上就是整个改善过程,总结起来主要就以下几点,界板机、磨边、印刷工序粘尘、自动测试。我一直强调需要对电测工序监控,要有品质预警线,测试直通率低于预警线时需停机排查原因,如果排查确实为产品异常导致不良率高,需评估风险,已测试合格产品是否会存在风险。断铜不良需要坚持长期改善,所以需要长期统计监控电测工序开短路PPM。; q& X/ n& z% g% M# [3 D& f
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