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DEK印刷机CPK统计不合格时的调整方法和基本原理
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DEK印刷机CPK统计不合格时的调整方法和基本原理 因为DEK印刷机关键参数统计出的变异量都产生于CPK能力的统计过程,所以要对机器进行调整,消除变异量,提高设备的CPK能力水平,首先需要了解前面提到的CPK能力的统计过程。在这里主要介绍影响DEK印刷机X、Y、 轴CPK能力偏低的因素及分析调整和改善过程。 DEK印刷机CPK能力统计结果不达标原因分析及调整改善措施: 调整过程解析: 2 ?+ s9 c, s* n+ z" d
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1、RUN DRY PRINT TEST 在这一过程中将刮刀取下,同时采用零印刷压力,统计在这一条件下CPK的结果。如果在此条件下CPK统计结果达标,表明刮刀的使用是产生统计结果中变异的主要来源,而刮刀产生的影响主要体现在钢网变形和PCB位置的变动上,此时可以更换钢网或者检查PCB CLAMP夹板是否能将PCB夹紧来解决这一问题。如果CPK仍然没有变化,则进行下一步。 $ ]# Y" \7 }0 H; ^# f! w. x3 }8 [
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2、RUN DRY ALIGNMENT 同时将印刷设置到最大 如果此时CPK结果能达标,说明是TABLE的线性轨道晃动,可以检查其润滑状态是否良好,是否发生了严重变形。如果不是需要进行下一步的问题诊断。
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9 [% n; G9 O# D0 R0 Q- @- M2 @0 d3、DISCONNECT CHASE CLAMP 切断电磁铁电源。这一动作只能在DRY ALIGNMENT情况下进行,这时统计的CPK不合格,就消除了CHASE CLAMP的影响。如果此时CPK能达标,表明CHASE CLAMP的间隙需要调整,或者SCREEN ACTUATOR需要更换。这时如果发现X方向CPK不合格,就更换X前面的ACUATOR;如果发现Y方向CPK不合格,就更换Y-ACTUATOR;对于 角度方向CPK不合格,更换X后面的ACTUATOR,否则需要进行如下分析。
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4、REMOVE SUPPORT TOOLING 如果此时CPK统计结果能达到标准,可以判断是因为顶针作用使PCB变形而引起CPK统计结果不能达标。其主要原因是传送皮带磨损,引起PCB底面相对于TABLE面高度减小,所以使用顶针时PCB会向上变形,这是需要更换传送皮带。
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! o8 {2 j; l- k! Q, P0 Y5、REDUCE RAIL WIDTH每次减小0.1mm 如果此时CPK结果合格说明轨道宽度设置不合适,PCB不能被PCB CLAMP固定好,需要重新设置轨道宽度。3 v% U7 J+ U, w+ T" ~- M
& X0 J: p# Q$ R7 O8 `6、USE VIDEO MODE 如果使用这一模式统计的CPK结果能达标,表明机器识别点处理结果有问题,需要重新进行CALIBRATION或者设置识别点。 8 R: w5 {) B7 |& G3 w8 m
2 X! ~6 i+ t% q7 z3 H7、BACK OF RAIL RAMPERS 将轨道的缓冲汽缸调整到不起做用,统计CPK数据,如果此时CPK数据能达标,说明缓冲汽缸坏了或者调整不合适,需要重新调整。 : n4 Y5 H/ ~& {, T
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8、 CUT BOARD AND PUT FIDUICAL ON TOOLING 将PCB上的识别点切下粘在支撑PIN上放在TABLE上和钢网对应的位置,采用RUN DRY 的方式统计CPK,如果CPK合格,说明RISING TALBE 轴承有问题,如果此时问题还不能判断,就需要向DEK公司求助了。' V' T2 z' C0 l/ a, H
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